发布时间:2010-05-27 08:43:38 您是第 0 位浏览者
对陶瓷这个高能耗的行业而言,能源消耗占陶瓷生产成本的30%以上,节能降耗成为整个行业面临的头等课题。福建省泉州市华盛陶瓷卫浴对8条生产线进行技改,1年可以节省能耗折标准煤近1.5万吨,新增利润1700多万元。
华盛陶瓷从进入卫浴业开始,就围绕洁具的设计、节水、材料的环保性等方面进行了持续的研究。在通过开发新产品降低能耗的同时,华盛陶瓷更加注重推广节能技改,降低成本。资金往往成为企业技改的瓶颈,为确保技改项目“有钱花”,公司筹措节能减排专项资金,成立由总经理任组长的节能减排领导小组,负责企业节能减排政策、目标的制定和落实工作。
据介绍,从去年3月起,企业开始对5条辊道窑生产线、3条隧道窑生产线进行改造,陆续引进新设备60台(套)。改造后,所有生产线采用国内先进的高速燃烧系统,大大提高燃煤利用率和余热利用率。同时在不使用锅炉的情况下可自动产生蒸汽,节约燃煤。另外,各电机系统则改为变频器控制,使得电机在流量和轴功率下降的情况下,总损基本恒定,达到节能目的。
来源:中国建材报 (2010-05-24 第5493号)